8月28日,國家重點研發(fā)項目課題“礦山職業(yè)危害防治關鍵技術及裝備研究”在神東煤炭寸草塔煤礦裝機試用成功。
據(jù)了解,該課題是2017年國家重點研發(fā)計劃項目“礦山職業(yè)危害防治關鍵技術及裝備研究”課題九“典型礦井示范應用技術研究”的子課題,針對煤礦綜掘面推進速度快,生產(chǎn)過程呼吸塵濃度高的難題,研發(fā)KCS-550-1濕式除塵器、ZTCK660(A)煤礦機掘面通風除塵監(jiān)控裝置、輕質附壁風筒等技術及裝備,進行綜掘面抽塵凈化除塵,最終實現(xiàn)綜掘面呼吸性粉塵降塵效率≥95%。同時,利用研發(fā)的GCG500(C)型呼吸性粉塵進行呼吸性粉塵在線監(jiān)測,開展成果集成示范應用,建立快速掘進綜掘面綜合防塵示范工程。
該工程經(jīng)過前期調研、設計制造、建模裝機等階段,于今年7月正式在寸草塔煤礦22120運順工作面投入試運行,除塵設備采用兩級噴霧,通過配套風機和過濾網(wǎng)捕捉粉塵。含塵空氣吸入后,先被前霧化噴嘴初步混合,再被高速旋轉的葉輪進一步霧化混合,形成泥水、塵霧、氣流夾帶泥土、塵霧至除塵箱的過濾網(wǎng)位置,粉塵被再次捕捉并形成泥滴,未形成水的水霧在氣流的夾帶下行至脫水器,被脫水器搜集并形成水滴,最后形成的污水在除塵箱底板上流出,從而達到降低工作面粉塵濃度、改善工作環(huán)境的目標。
試運轉期間,工程共進行了15次改裝提升,實現(xiàn)了通風除塵監(jiān)控裝置對綜掘工作面瓦斯?jié)舛?、粉塵濃度、供風風量、抽出風量等實時在線監(jiān)測,根據(jù)安全運行與高效控除塵的參數(shù)配套要求,自動調節(jié)除塵器抽風量,確保了通風除塵系統(tǒng)壓抽風量比始終處于合理區(qū)間,在保證安全的前提下,將呼吸性粉塵降至最低,大大提高掘進工作面能見度。經(jīng)過第三方專業(yè)權威機構現(xiàn)場濾膜對比檢測檢驗,在防塵設施開啟狀態(tài)下,掘錨機司機作業(yè)處呼吸性粉塵降塵率可達95.45%以上,總粉塵濃度降塵率可達97.58%以上,切實消除或降低了職業(yè)病危害因素,為新發(fā)展階段推動礦山企業(yè)粉塵危害防治和提升職業(yè)健康管理水平,提供了成功示范。
該礦掘錨二隊機電副隊長楊成林講道:“該套設備與傳統(tǒng)的干式除塵風機不同,具備除塵效率高、脫水效果好、噪音小、維護量小等特點,可在掘切眼、聯(lián)巷等短距離掘進中使用,不僅能免去挪動風機、吊掛風筒所消耗的工時,提高工作效率,還能降低每月區(qū)隊電費消耗,減掉風機維護工崗位設置,實現(xiàn)減員提效的目標?!?/p>
寸草塔煤礦作為煤炭行業(yè)無塵化礦井探索的先驅,構建了礦井井下綜合性防塵科學體系,經(jīng)過干式、濕式除塵風機等除塵系統(tǒng)的“5代革新”,工作面降塵、除塵效果逐年提高,建成了全公司第一個接近無塵化生產(chǎn)的掘進工作面,為保障員工職業(yè)健康作出了巨大貢獻,干式除塵系統(tǒng)配套連運系統(tǒng)改造技術在全公司乃至同行業(yè)其他企業(yè)廣泛推廣應用。
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