2019年8月,在國家電投集團公司的報紙、網(wǎng)站和微信公眾號上,先后刊載了來自江蘇常熟發(fā)電有限公司的同一則消息——常熟發(fā)電6號機組實現(xiàn)連續(xù)運行超500天,這臺江蘇省1000MW等級的標桿機組,以優(yōu)異的運維管理水平和設(shè)備安全可靠性,躋身國內(nèi)一流火電機組的行列。
在創(chuàng)造機組安全運行記錄的背后,常熟發(fā)電付出了怎樣的努力?
運行管理“一高三化”
“機組能長周期連續(xù)運行500天以上,在業(yè)內(nèi)也是不多見的,這和公司精細化的運行管理密不可分?!背J彀l(fā)電發(fā)電部主任陳祥東介紹道。他表示,常熟發(fā)電多年來從人員培訓、缺陷管理、運行操作、績效管理等方面入手,多措并舉提升運行管理水平,公司6臺機組全部實現(xiàn)了400天以上的長周期連續(xù)安全運行。
業(yè)務(wù)培訓高強度。據(jù)發(fā)電部主管凌漢云介紹,為提高機組運行員工尤其是新員工業(yè)務(wù)能力,常熟發(fā)電堅持高強度培訓。除了的現(xiàn)場考問等常規(guī)手段外,發(fā)電部主要采取了三條措施,一是每月進行理論和仿真機考試,并對名次居前的進行褒獎;二是為每一位運行人員量身定制培訓提升計劃;三是在事前不告知的情況下,隨機開展仿真機雙盲演練。同時,在運行班組中堅持推行“師徒制”的培訓方式,實現(xiàn)了部門和班組兩級培訓有效銜接。此外,部門為培訓尖子打開崗位晉升通道的舉措,也激發(fā)了運行員工的培訓主動性。通過培訓,機組運行人員均能熟練進行各類操作和應(yīng)急處理,在集團系統(tǒng)組織的各類技術(shù)競賽中也多次摘金奪銀。
缺陷管理精細化。 “我們對機組上發(fā)現(xiàn)的每一條可能影響設(shè)備穩(wěn)定的缺陷,都要組織專業(yè)組持續(xù)跟蹤,并分析原因,提出應(yīng)對方案,編制事故預案下發(fā)運行班組學習,確保缺陷的可控在控。”凌漢云介紹,“比如在6號機組長周期連續(xù)運行期間,專業(yè)組就針對爐水泵出口調(diào)門漏水頻發(fā)的故障開展了多輪技術(shù)研討,通過優(yōu)化運行操作模式,大大減少了該故障的發(fā)生?!?/p>
運行操作標準化。為杜絕人為因素造成誤操作,規(guī)范運行操作流程,常熟發(fā)電實行了運行操作標準化。公司專門抽調(diào)技術(shù)骨干將機組存在風險的所有操作進行了梳理,并全部編寫了條目式電子操作票,輸入電腦進行分類管理。當機組或設(shè)備需要啟停、切換、隔絕等操作時,運行人員只需從電腦程序中找出對應(yīng)設(shè)備的操作卡,打印成操作票,經(jīng)專業(yè)、班組核準后,即可在監(jiān)護人的陪同下對照操作票逐條進行運行操作?!安僮髌睒藴驶詮氖┬幸詠?,未發(fā)生過誤操作情況,職工普遍反映操作安全性得到了可靠保障?!卑l(fā)電部副主任陳建新表示。
績效評比制度化。據(jù)了解,常熟發(fā)電近年來引入“JYKJ”先進管理體系,科學系統(tǒng)地在運行部門中實施了績效考核管理制度,涵蓋安全、環(huán)保、經(jīng)濟、設(shè)備缺陷等12項指標的績效管理評估機制,與運行班組月獎分配、年度評先推優(yōu)直接掛鉤。該制度的推行,極大提升了運行員工的工作積極性,營造了緊張有序的安全生產(chǎn)氛圍。2018年至今,常熟發(fā)電機組的安全、經(jīng)濟指標在系統(tǒng)同類機組中保持先進,且未發(fā)生過一起環(huán)??己耸录?/p>
設(shè)備
經(jīng)過長期實踐總結(jié),常熟發(fā)電在機組設(shè)備運維管理中始終堅持圍繞設(shè)備健康與可靠性做文章,形成了一套以查、修、管為核心的 “三位一體”設(shè)備管理體系,確保機組長周期安全可靠運行。
“查”,即機組設(shè)備的巡查機制。在設(shè)備日常管理中,常熟發(fā)電為設(shè)備隱患的及時發(fā)現(xiàn)設(shè)置了“三道保險”,其一是運行人員24小時對機組的覆蓋式巡查;其二是檢修各部門對所轄設(shè)備每日開展的分區(qū)巡查;其三為生技部點檢員開展的設(shè)備專業(yè)性檢查。 “三道保險”確保同一設(shè)備在不同時段得到差異化、全方位、高頻次的地毯式巡查,實現(xiàn)設(shè)備巡檢“零死角”。在6號機組連續(xù)運行期間,機組及時發(fā)現(xiàn)了送風機動調(diào)、EH油泵聯(lián)軸器故障等一批隱患,為第一時間排隱患、保安全創(chuàng)造了條件。
“修”,即堅持做到設(shè)備“應(yīng)修必修,效率檢修”。常熟發(fā)電檢修各部門實行24小時值班制,運行機組發(fā)現(xiàn)缺陷時檢修人員保證第一時間到位。據(jù)生技部點檢員陳谷楓介紹,為提高設(shè)備消缺效率,公司各生產(chǎn)專業(yè)全部建立了設(shè)備管理微信群,采取互聯(lián)網(wǎng)+手段,讓技術(shù)人員通過現(xiàn)場影像,即時對棘手缺陷進行分析判斷,遠程組織消缺。當遇到設(shè)備“疑難雜癥”時,公司均要組織運、檢專業(yè) “多方會診”,及時攻關(guān)消除隱患。
2018年,6號機組運行中累計發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷2569條,消缺率達99.84%;通過專業(yè)技術(shù)攻關(guān),先后分析、解決了6號爐煤層火檢安裝位置誤差、高旁就地壓力開關(guān)動作邏輯不合理等一系列技術(shù)難題,防止了設(shè)備缺陷擴大化,為機組長周期運行打下堅實基礎(chǔ)。
“管”,即推動“設(shè)備管理信息化”為代表的生產(chǎn)管理體系。據(jù)常熟發(fā)電生技部經(jīng)理薛軍介紹,隨著近年來自主開發(fā)的電子生產(chǎn)日志、點檢管理信息平臺、設(shè)備檢修定期工作系統(tǒng)等信息化管理軟件的先后投用完善,公司極大地提高了對機組設(shè)備發(fā)現(xiàn)問題的整改、生產(chǎn)要求的執(zhí)行、日常缺陷及機組調(diào)停消缺等工作的落實效率。通過管理平臺,實現(xiàn)了相關(guān)業(yè)務(wù)的全過程公開監(jiān)管,設(shè)備管理從原先的“人找事”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆抡胰恕?,做到設(shè)備管理各項工作滴水不漏。
得益于精細嚴實的設(shè)備管理,常熟發(fā)電機組連續(xù)十多年A/B/C級檢修全部實現(xiàn)全優(yōu),機組連續(xù)運行記錄不斷刷新:2004-2010年,4臺300MW機組增容改造后均連續(xù)運行超400天,2013年首臺1000MW機組投產(chǎn)后即連續(xù)運行達409天,6號機組在2016-2018年度連續(xù)運行450天,2018年春節(jié)調(diào)停啟動后再次創(chuàng)造了522天連續(xù)運行新記錄。同時2018年,公司6臺機組也第一次未發(fā)生由于設(shè)備原因?qū)е碌耐C事件。
多年來,常熟發(fā)電在設(shè)備管理方面的業(yè)績得到了行業(yè)肯定,連續(xù)奪得六屆“全國電力行業(yè)設(shè)備管理工作先進單位”稱號,所推行的《火電廠設(shè)備點檢管理精益化》榮獲全國電力行業(yè)設(shè)備管理創(chuàng)新成果獎。
深耕管理,不斷超越??茖W、精細的生產(chǎn)管理也讓常熟發(fā)電在實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,爭做世界一流清潔能源企業(yè)主力軍的事業(yè)中收獲了滿滿信心。