淺談鎮(zhèn)江電廠低溫省煤器泄漏的原因及對策

發(fā)布時間: 2019-09-10   來源:中國電力網(wǎng)  作者:周井祝

1 前言

為滿足GB13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中重點地區(qū)煙氣污染物排放限值的要求,江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司三期(2×630MW機組)在2013年進(jìn)行了電除器的改造,并在電除塵器入口加裝低溫省煤器裝置,以提高電除塵器除塵效率,同時還可通過余熱利用,提高機組熱效率,節(jié)能降耗。自設(shè)備投入運行以來,多次發(fā)生泄漏故障,嚴(yán)重時直接影響電除塵安全穩(wěn)定運行。根據(jù)設(shè)計要求,低溫省煤器的換熱管組無泄漏運行時間不低于50000h,檢修間隔與機組的檢修間隔時間一致,即1.5年一次小修,6年一次大修,滿負(fù)荷時降低發(fā)電煤耗不低于2.5g/kwh。當(dāng)內(nèi)部發(fā)生泄漏時,除停爐情況否則無法進(jìn)入煙道進(jìn)行檢修,只能采取隔離措施,如不能判斷具體位置只能隔離多個甚至整體隔離,致使該設(shè)備整體退出運行,設(shè)備利用率較低。每減少一次泄漏,一年大約可以節(jié)約費用約50萬元,因此研究低溫省煤器泄漏原因并找出相關(guān)對策十分重要。

2 低溫省煤器概述

火力發(fā)電廠消耗我國煤炭總產(chǎn)量的50%,其排煙損失是鍋爐運行中最重要的一項熱損失,約為5%--12%,占鍋爐熱損失的60%--70%。一般情況下,排煙溫度每升高10-20℃,排煙熱損失增加0.6%-1.0%。合理降低鍋爐排煙溫度對節(jié)約燃料和降低污染具有重要的實際意義。

近年來鍋爐余熱回收利用,降低排煙溫度類的鍋爐技術(shù)改造較多。低溫省煤器及擴展表面強化換熱技術(shù)用于鍋爐尾部受熱面改造已經(jīng)成功應(yīng)用于國內(nèi)外多家電廠鍋爐的節(jié)能改造,在理論上也己發(fā)展到結(jié)構(gòu)系統(tǒng)優(yōu)化的階段。具體方案為:凝結(jié)水在低溫省煤器內(nèi)吸收排煙熱量,降低排煙溫度,自身被加熱、升高溫度后再返回汽輪機低壓加熱器系統(tǒng),代替部分低壓加熱器的作用。低溫省煤器的傳熱溫差低,因此換熱面積大,占地空間也較大,在考慮各種因素條件下,其安裝位置大致分為三種:一是在除塵器的進(jìn)口;二是在脫硫吸收塔的進(jìn)口;三是煙囪入口。由于其應(yīng)用廣泛,技術(shù)成熟,國家能源局將其列入《燃煤電廠綜合升級改造節(jié)能降耗技術(shù)、產(chǎn)品推薦目錄》。

3 低溫省煤器結(jié)構(gòu)

江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司三期(2×630MW機組)低溫省煤器采取的是受熱面整體布置于空氣預(yù)熱器與除塵器之間的方案,并聯(lián)入原回?zé)嵯到y(tǒng),安裝于空氣預(yù)熱器與除塵器之間的四個水平煙道內(nèi),如下圖

圖一

低溫省煤器內(nèi)凝結(jié)水與煙氣換熱呈逆流布置,一方面可大大提高煙氣調(diào)溫裝置的傳熱系數(shù);另一方面,可使排煙溫度的降低不受介質(zhì)出口水溫的限制,最大限度地降低排煙溫度。受熱面采用順列H型翅片管逆流分組式的布置,每個受熱面布置若干個換熱管箱,每組管箱的進(jìn)出口安裝手動閥門,可實現(xiàn)單組管箱的切除與投運,大大提高了系統(tǒng)的可靠性。如下圖,

圖二

4 泄漏原因分析

4.1運行以來的泄漏情況統(tǒng)計,見下表(僅統(tǒng)計#5爐),

 

表一低溫省煤器泄漏情況統(tǒng)計

 

泄漏時間

泄漏部位

泄漏情況

2013-12-27

#5爐AA側(cè)

管材質(zhì)量問題

2013-12-27

#5爐AB側(cè)

管材質(zhì)量問題

2014-4-24

#5爐AA側(cè)-6、-7、-8組

磨損減薄

2014-5-18

#5爐AA側(cè)-5組

焊縫漏

2014-6-3

#5爐BA側(cè)-1組

磨損減薄

2014-9-29

#5爐BA側(cè)

磨損減薄

2015-5-4

#5爐AA、BB側(cè)各一組

磨損減薄

2015-6-9

#5爐BB側(cè)-8組

磨損減薄

2015-11-30

#5爐BA側(cè)

磨損減薄

2016-6-15

#5爐BA側(cè)

磨損減薄

2017-5-14

#5爐BA側(cè)-6組、BB側(cè)-4組

磨損減薄

 

通過歷次的停爐檢查發(fā)現(xiàn),除剛剛安裝后的兩次管材質(zhì)量問題以外,泄漏點基本都是磨損減薄導(dǎo)致。多出現(xiàn)在迎風(fēng)面假管后面第一根,翅片根部,磨損部位較為集中。典型圖片如下圖,

4.2原因分析

4.2.1煙氣流場不均勻。

整體上考慮,煙氣從空預(yù)器出口至低溫省煤器入口,通過導(dǎo)流板分配,由于導(dǎo)流板設(shè)計不合理,導(dǎo)致煙氣分配不均形成煙氣走廊,造成局部沖刷劇烈;局部流速過高或者煙塵含量過高同樣會導(dǎo)致局部磨損減薄超標(biāo)。此情況由圖三可以看出。

局部上分析,同樣由于導(dǎo)流板設(shè)計不合理,導(dǎo)致低溫省煤器迎風(fēng)面第一組模塊的煙氣進(jìn)入角度不是垂直狀態(tài),在通過受熱面管道翅片時形成撞擊產(chǎn)生渦流,對換熱管束翅片根部沖刷加強,導(dǎo)致根部磨損嚴(yán)重。此情況從圖四可以很好得到證明。

4.2.2管材質(zhì)量的影響。

低溫省煤器受熱面管束質(zhì)量,直接影響到設(shè)備的安全經(jīng)濟運行。安裝初期的兩次泄漏,經(jīng)過分析為原材料存在質(zhì)量缺陷,導(dǎo)致制造出來的換熱模塊存在問題。

4.2.3飛灰濃度的影響。

由于煤炭資源的不可再生性,優(yōu)質(zhì)煤種越來越少,煤炭價格也隨之增長,入爐煤質(zhì)越來越差,灰分也越來越高。原鍋爐設(shè)計煤種灰分為10.26%,常用的煤種成分中灰分范圍大概為10%-24%,煙氣飛灰濃度的增加必然導(dǎo)致低溫省煤器換熱管束的磨損加劇。

4.2.4煙氣流速的影響。

受熱面金屬表面的磨損正比于飛灰顆粒的動能和撞擊次數(shù)。飛灰顆粒的動能和速度的平方成正比,而撞擊次數(shù)同速度的一次方成正比,管子金屬面的磨損就同煙氣速度的三次方呈正比例。煙氣流速直接影響低溫省煤器模塊的換熱系數(shù),流速增加,換熱效果提高,同時增加的還有風(fēng)機電耗,加速了模塊管束的磨損;流速降低,換熱效果降低,模塊管束吸附的灰粒無法被帶走,可能導(dǎo)致積灰嚴(yán)重,造成模塊堵塞,影響鍋爐安全運行。

5 防范措施

5.1入口煙氣流場優(yōu)化。

利用基于CFD仿真分析技術(shù)對低溫省煤器入口煙氣流場進(jìn)行數(shù)值模擬得出合理的導(dǎo)流板結(jié)構(gòu)和數(shù)量,在滿足參數(shù)指標(biāo)的前提下,導(dǎo)流板的數(shù)量盡可能減少。

盡量消除入口漏風(fēng)對流場的影響。定期檢查煙道、伸縮節(jié)漏點,及時處理。

此外,加強SCR噴氨優(yōu)化調(diào)節(jié),定期空預(yù)器、低溫省煤器吹灰,防止發(fā)生局部煙道堵塞時,煙氣偏流向未堵塞側(cè)煙速提高,造成單側(cè)局部磨損。

5.2加強換熱模塊、管束質(zhì)量管理。

a.采購時要求供應(yīng)商提供100%合格的無損檢測和超壓水壓試驗報告。

b.檢修過程質(zhì)量管控,焊接工藝嚴(yán)格把關(guān)。

c.具備條件情況下,投入運行前進(jìn)行水壓試驗檢查。為了便于檢查,可在合適位置安裝外接打壓裝置接口。

另外,利用每次停爐檢修機會,除打壓檢查外,還進(jìn)入內(nèi)部對迎風(fēng)面換熱管束最可能磨損的第一、第二排進(jìn)行全面的檢查和記錄(厚度測量),進(jìn)行統(tǒng)計分析;對于減薄的管束進(jìn)行必要的處理,如,磨損處打磨堆焊,跳管臨時處理(管排數(shù)量設(shè)計時有余量)等,待機組大小修時集中處理。

5.3合理摻配,優(yōu)化煤炭摻燒系統(tǒng)。

適當(dāng)減少入爐煤的灰分,提高煤種摻配科學(xué)性,加強運行參數(shù)調(diào)整操作的合理性、及時性,都將使得鍋爐所有受熱面、風(fēng)機葉片的磨損和故障率都將減少,設(shè)備壽命得到提高。

5.4增加防磨措施。

a.假管防護。換熱模塊迎風(fēng)面第一排設(shè)置假管,減少飛灰顆粒的正面撞擊,降低受熱管束的磨損。

b.將假管由光管更換為帶有H型翅片的管材,有到一定的導(dǎo)流、均流優(yōu)化作用,進(jìn)一步受熱管束的磨損。

c.局部磨損嚴(yán)重區(qū)域可以采取兩層假管防護

6 結(jié)束語

本文針對江蘇鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司三期(2×630MW機組)低溫省煤器泄露的原因進(jìn)行分析,經(jīng)過不斷的探索研究,取得了顯著的效果。證明上述的措施是切實可行的,能有效減少低溫省煤器泄漏,對同類型機組有一定的參考價值。

 

參考文獻(xiàn):

[1] 鍋爐設(shè)備及運行[M],北京,水利電力出版社.

[2] 葉江明,《電廠鍋爐原理及設(shè)備》,北京,中國電力出版社,2004

[3] 徐生榮,降低煙氣鍋爐排煙熱損失方法探討[J],能源研究與利用

      關(guān)鍵詞: 鎮(zhèn)江發(fā)電

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