2月28日,國家能源集團(tuán)廊坊熱電順利完成尿素車間泵體機(jī)封冷卻水回收裝置優(yōu)化,通過將除鹽水有效回收,節(jié)約除鹽水制水成本52萬元,為該廠降本增效再添動(dòng)力。
該廠面對(duì)尿素水解車間沒有有效的除鹽水回收機(jī)制,導(dǎo)致尿素車間泵體機(jī)封冷卻水回水直接外排的局面,主動(dòng)出擊,成立專題小組開展專項(xiàng)課題研究,提升除鹽水回收效率。改造前期,課題組成員對(duì)外排冷卻水進(jìn)行統(tǒng)計(jì),計(jì)算出大約有48噸的除鹽水直接排至地溝,且經(jīng)化驗(yàn),該回水水質(zhì)指標(biāo)與除鹽水水質(zhì)相同,是可再利用資源。如果現(xiàn)階段運(yùn)行情況持續(xù)進(jìn)行,不僅造成了水資源浪費(fèi),增加了除鹽水制水成本,還制約企業(yè)效益增長。課題組成員反復(fù)到現(xiàn)場進(jìn)行管路設(shè)計(jì)研究,逐步優(yōu)化改造方案,通過改造回收裝置,實(shí)現(xiàn)了將外排的機(jī)封冷卻水引至尿素車間蒸汽疏水箱。為提升設(shè)備智能化水平,該廠課題組還設(shè)置了回收水泵自啟停裝置,準(zhǔn)確控制回收水量。
運(yùn)行后,該裝置對(duì)泵體機(jī)封冷卻水回收效果良好。經(jīng)核算,該裝置每小時(shí)可回收除鹽水2噸左右,每年可回收除鹽水量約17520噸,節(jié)約除鹽水制水成本約52萬元,全面提高設(shè)備的可靠性,為企業(yè)降本增效和高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大保障。
評(píng)論