“湖安Ⅱ線高抗B相瓦斯繼電器兩側(cè)蝶閥開啟,旁通閥關(guān)閉,狀態(tài)正確。”5月21日,在浙江省湖州市安吉縣的1000千伏特高壓安吉變電站內(nèi),浙江電力檢修公司現(xiàn)場檢修工作負(fù)責(zé)人鄧華對新投運(yùn)的湖安Ⅱ線高抗B相開展最后的檢查。23時17分,安吉變電站4號主變壓器恢復(fù)運(yùn)行,該站年檢完成。
1000千伏安吉變電站是浙江首座特高壓變電站,是皖電東送工程和1000千伏浙北—福州特高壓工程的重要樞紐站,不僅能將安徽的煤電、福建的水電等省外能源送至浙江,還能提升浙江電網(wǎng)系統(tǒng)電壓、頻率的穩(wěn)定性,提高應(yīng)對電網(wǎng)嚴(yán)重故障轉(zhuǎn)移潮流的能力。
各道工序無縫銜接
安吉變電站本次年檢主要針對4號主變壓器,檢修于4月28日啟動,歷時24天。檢修人員開展了主變壓器GOE套管吊檢、事故油池擴(kuò)容提升、湖安Ⅱ線高抗設(shè)備整裝移位更換等7個工作面的54項(xiàng)檢修工作,對安吉變電站4號主變壓器及湖安Ⅱ線高抗設(shè)備開展了維護(hù)升級。
“拆界面緊固件已全部拆除,可以起吊套管。”“地面人員注意,高空已就位,開始起吊。”5月2日上午,對講機(jī)中不時傳來指揮人員的發(fā)令聲。伴隨著吊機(jī)的轟鳴聲,高14.2米、重達(dá)6噸的GOE套管在兩輛吊車的配合下緩緩吊起。
“本次4號主變壓器高中壓側(cè)GOE套管拉桿及紫銅底更換工作是國家電網(wǎng)有限公司重點(diǎn)督辦項(xiàng)目。我們采用雙吊車配合的作業(yè)方式將6支GOE套管精準(zhǔn)起吊、平放、回裝,確保回裝誤差控制在3厘米內(nèi)。”鄧華介紹。
為了確保吊檢安全,浙江電力檢修公司在總結(jié)歷次檢修經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化了GOE套管吊檢工序、工藝,編制了關(guān)鍵工序卡和計(jì)劃管控表,詳細(xì)記錄每道工序的實(shí)施時間、驗(yàn)收記錄和風(fēng)險控制措施,確保各項(xiàng)工序穿插安排、無縫銜接,不僅保障了施工安全,也提升了吊檢工作效率。
交叉作業(yè)安全又高效
本次套管吊檢過程中存在多個工作面交叉施工的情況,若套管吊裝順序安排不合理,極有可能引發(fā)施工互相影響、安全距離不足等問題,不僅耽誤施工進(jìn)度,還有可能產(chǎn)生安全隱患。
浙江電力檢修公司提前開展GOE套管吊檢工作桌面推演和現(xiàn)場模擬。“通過推演,我們發(fā)現(xiàn)B相引線拆除施工會影響A相套管吊裝,還會造成主變壓器高壓套管均壓環(huán)距離避雷器均壓環(huán)不足6米等情況。通過重新調(diào)整高空作業(yè)面施工時間節(jié)點(diǎn),增加拆除主變壓器三相高壓側(cè)避雷器等步驟,我們很快解決了工序矛盾。”檢修人員董西宏介紹說。
每次套管回裝起吊前,檢修人員都會使用手持吸塵器清潔套管把裝的每一個螺栓孔,并使用磁鐵開展二次清潔。隨后,監(jiān)管人員會再次使用磁力棒檢查,確保無金屬異物殘留,防止起吊過程中異物掉落。
在GOE套管吊裝施工區(qū)域的另一側(cè),是4號主變壓器事故排油裝置改造工作的現(xiàn)場。本次改造為4號主變壓器三相變壓器本體加裝了事故應(yīng)急排油裝置。一旦發(fā)生火災(zāi),運(yùn)維人員可從遠(yuǎn)方遙控開啟排油電動閥,將主變壓器絕緣油排至事故油池,降低救火難度。
本次安吉變電站年檢在主變壓器泄漏檢測儀上創(chuàng)新設(shè)計(jì)了透明觀察窗。“這個小創(chuàng)新可有大用處。通過這個窗口,運(yùn)檢人員在巡檢過程中可以快速獲取電動閥狀態(tài),監(jiān)視泄漏情況,提高設(shè)備管控效果。”事故排油改造作業(yè)面負(fù)責(zé)人費(fèi)韜介紹。
260噸重的高抗平穩(wěn)位移
本次檢修除了“小創(chuàng)新”,還有“大嘗試”。高抗“帶油帶套管整體移位”更換方式,可在不停電的情況下提前開展備用相高抗安裝,將設(shè)備停電時間從19天縮短至10天。
5月12日下午,湖安Ⅱ線B相備用相高抗已全部安裝完畢,等待整體移位。該相高抗總重約260噸,總高26米。為避免高抗推移過程中發(fā)生地面塌陷,浙江電力檢修公司提前聯(lián)系相關(guān)單位測試地面載荷能力,確保符合推移要求。
為了分載高抗推移中的對地壓強(qiáng),檢修人員按計(jì)劃在高抗移動軌跡路面上敷設(shè)了鋼箱梁和2厘米寬的鋼板,并在鋼板上加設(shè)路基板。頂推滑道設(shè)置在高抗重心對稱位置,可防止頂推過程中發(fā)生偏移。同時,檢修人員使用特制的滑板,在滑板底部焊接了8根3厘米長的圓鋼作為限位裝置,并在側(cè)面涂上潤滑劑減少摩擦力,確保頂推過程中滑板不滑出鋼軌。
“260噸重的高抗移動慣性很大,轉(zhuǎn)運(yùn)過程中瞬間沖擊力也很大。”浙江電力檢修公司現(xiàn)場監(jiān)管人郭全軍介紹,為了減小轉(zhuǎn)運(yùn)過程中的瞬間沖擊力,該公司聯(lián)合設(shè)備廠家通過模擬計(jì)算、現(xiàn)場試驗(yàn)等方式,反復(fù)驗(yàn)證了推移方案的可行性。
移位采用液壓頂推滑移方式,將備用相高抗從指定位置頂推至基礎(chǔ)上就位。浙江電力檢修公司在高抗的高壓套管頂部、高壓套管升高座及本體大蓋上布置了三組三維沖撞記錄儀,實(shí)時監(jiān)測高抗轉(zhuǎn)運(yùn)過程中的推移加速度,確保振動加速度控制在1個重力加速度內(nèi)。
“注意將頂推位置控制在高抗下部加強(qiáng)筋處,每次頂推距離控制在80厘米以內(nèi)。”推移過程中,郭全軍緊盯頂推器。為了保障轉(zhuǎn)運(yùn)過程平穩(wěn)且維持足夠的頂推速度,本次高抗轉(zhuǎn)運(yùn)還采用了四軌四相頂推器。
在液壓頂推器的作用下,高抗緩緩地從臨時安裝位置挪至基礎(chǔ)位置,通過專用調(diào)整板微調(diào)角度,保證本體與基礎(chǔ)縱橫方向水平、中心線一致。高抗對正就位后,作業(yè)人員調(diào)取三維沖撞記錄儀數(shù)據(jù)。根據(jù)三組三維沖撞記錄儀記錄的波形,本次轉(zhuǎn)運(yùn)最大振動加速度只有0.3個重力加速度,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于控制值——位移質(zhì)量得到了保證。
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