中國電力網訊 2019年,大唐湘潭發(fā)電公司按照“干就干一流的事,干就干成一流”總要求,堅持問題導向,加強技術攻關,穩(wěn)步提升機組運行可靠性,設備治理見成效,為企業(yè)高質量發(fā)展打下堅實基礎。
節(jié)能降耗多措并舉,成績斐然
面對異常嚴峻的生產經營形勢,該公司克服機組調峰頻繁等諸多不利因素的影響,通過加強節(jié)能技改、指標管控等手段,積極推進節(jié)能降耗工作。
如高效完成相關節(jié)能技改項目:2、4號爐脫硝尿素熱解節(jié)能改造后脫硝尿素熱解可滿足全程退出電加熱;2、4號爐空預器傳熱元件更換,有效降低了空預器元件堵塞造成的引風機電耗增加,減少了風煙系統(tǒng)安全隱患;完成4號爐空預器至脫硫吸收塔煙道降阻改造,600兆瓦機組工況下阻力下降450帕。
如減少兩項細則考核的工作效益顯著:繼兩項細則考核的技術攻關取得成功之后,通過開展設備缺陷治理,協(xié)調品質優(yōu)化,專業(yè)技術人員持續(xù)每日進行兩個細則專項措施的統(tǒng)計、分析,依照湖南省能監(jiān)辦公布的數(shù)據(jù),公司4號機組AGC和一次調頻考核電量由2018年的856萬千萬時減少至2019年的85萬千瓦時(1~7月份),效益顯著,達到省統(tǒng)調火電的先進水平。
還有如強化燃煤摻配管理,凝汽器端差治理效果明顯,飛灰可燃物控制優(yōu)于設計值,空預器防堵治理初見成效,閥門內漏治理見成效等。
專項整治深入排查,消除隱患
該公司2號機組A修中,汽機專業(yè)針對三門峽發(fā)電公司低壓轉子末級葉片銷釘斷裂的情況,立即安排對照檢查,及時發(fā)現(xiàn)了低壓轉子末級葉片銷釘斷裂的隱患。在主蒸汽管道焊縫抽檢過程中,發(fā)現(xiàn)并組織處理了主蒸汽三通焊縫裂紋且焊縫間距違反規(guī)程要求的安全隱患。
據(jù)了解,電壓互感器為E級絕緣等級澆注式產品,近年行業(yè)內已發(fā)生過多起因互感器匝間短路引起的機組非停,未引起足夠重視,未及時更換為F級絕緣產品。公司絕緣專業(yè)在機組檢修期間2、4號發(fā)電機出口電壓互感器整體更換為F絕緣等級的電壓互感器,排除了機組非停的隱患,提高了機組的安全可靠性。
該公司還在壓力容器專業(yè)技術監(jiān)督方面強化定期檢驗,排查隱患。發(fā)現(xiàn)并處理了21號高壓加熱器環(huán)焊縫整圈超標缺陷的重大安全隱患,發(fā)現(xiàn)并組織處理了氫罐、SNCR儲氣罐等容器筒體表面裂紋缺陷;同時組織熱控人員開展專項整治,建立壓力容器安全附件校驗臺賬,并對臺賬進行不定期檢查,目前公司壓力容器安全附件壓力表、溫度計時超期未檢的問題整治取得顯著的成效。
重大技改排難攻堅,圓滿收關
該公司熱控專業(yè)克服了改造難度大、人員抽調、現(xiàn)場設備變動大等困難,圓滿完成了2號機組DCS系統(tǒng)升級改造,改造期間未發(fā)生任何安全和質量問題,改造后機組和DCS系統(tǒng)運行穩(wěn)定,未發(fā)生因DCS改造質量問題導致主、輔機非停,DCS系統(tǒng)各項性能指標達到規(guī)程要求,熱工保護投入率100%、自動投入率100%。
繼電專業(yè)完成了380汽機保安ⅢB段和汽機保安ⅣA、ⅣB段測控裝置換型改造,共計32臺。在測控裝置換型改造工作中,需重新敷設光纖、屏蔽雙絞線,安裝通訊管理機,換型測控裝置,完成新安裝調試和接入ECMS系統(tǒng)調試,不僅工作量大,還需協(xié)調母線停電(各個專業(yè)均在進行檢修作業(yè),每一段母線停電時間不能超過3天)。專業(yè)技術人員加班加點,實現(xiàn)了平均每5天完成一段母線所屬設備的改造任務,改造后大大提高了600兆瓦機組380伏汽機保安段測控裝置的可靠性。同時完成了2號及4號機組勵磁控制系統(tǒng)換型改造,一舉消除了公司勵磁系統(tǒng)中長期存在的諸多二十五項反措問題,消除了設備隱患,機組安全可靠穩(wěn)定性能得到全面提升。
2號發(fā)電機中性點中性點套管漏氫,導致發(fā)電機中性點封閉母線漏氫率超標,最高達到4%。絕緣專業(yè)結合機組A修,更換了2號發(fā)電機中性點套管密封墊,重新澆注絕緣筒。套管處理好后,發(fā)電機氣密試驗時檢測合格。投運后,中性點封母漏氫率為0.35%,小于1%的標準;更換2號發(fā)電機全部定子槽楔墊條和波紋板,消除了槽楔松動的的缺陷;更換轉子護環(huán)和集電環(huán)處的導電螺釘密封圈,消除了轉子氣密性不合格的缺陷;更換勵側氫溫T1、勵側氫溫T2,共2個測溫元件,消除了冷氫溫度測溫不準的缺陷。通過在機組A修中強化檢修項目質量管理,排除了諸多機組缺陷隱患,機組可靠性得到全面提升。
CO濃度體現(xiàn)了鍋爐內部各區(qū)域燃料燃燒狀況,如何合理利用鍋爐爐膛出口CO濃度指導鍋爐燃燒調整,以達到降低機組廠用電、飛灰可燃物、排煙熱損失、NOx生成的目的具有非常重要的意義。鑒于此,公司成立“大容量鍋爐爐膛出口CO濃度指導鍋爐燃燒的研究應用”攻關小組,以期研究出切實可行的CO濃度與各種調整目標相對應的燃燒調整方法,全面優(yōu)化鍋爐燃燒。目前公司已在1、2、4號爐安裝CO在線測點。增加CO測點后,在機組變負荷情況下,可以反應爐內燃燒是否缺氧,為運行指標人員進行鍋爐的燃燒和配風、指導氧量調整提供了強有力的運行監(jiān)測數(shù)據(jù)支持,有利于控制脫硝入口氮氧化物的濃度,合理噴氨,避免過度噴氨導致氨逃逸造成空預器的堵塞。與調整氧量前對比,氧量、供電煤耗明顯降低,鍋爐效率明顯提高,攻關成效顯著。
即將步入2020年,面對新形勢、新問題,該公司設備管理工作還將面臨更多困難和挑戰(zhàn)。但設備管理人員將不斷開拓工作思路,改進工作方法,提高工作效率,努力提高設備管理水平,實現(xiàn)機組安全、可靠、經濟、環(huán)保運行,為企業(yè)高質量發(fā)展夯基固本。